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对产品进行综合分析后得出这些情况的造成有四方面的原因:首先是上胶量过大造成纸板偏软?严重弯曲?高度不够;第二是以前天桥上的两层纸板的穿纸方式不适合目前生产低克重纸的实际情况,这会对已成形的瓦楞造成一定的损伤;第三是双层涂胶辊的过纸间隙不合适;第四是复合机热板上的重力辊没有按要求正确调整。
分析研究 落实解决
从目前设备的情况和工人平时的操作习惯上来看,设备的部分构造上存在一定的缺陷,因为机器的构造还是按照生产重型纸箱设计的,无法适应低克重纸的生产需要。因此,要在天桥穿纸方式上要进行改动,使低克重的两层瓦楞纸板在穿纸过程中尽量减轻损伤程度,避免瓦楞变形。出于这方面的考虑,对天桥上的导纸架进行了一些改动,改变了原来的穿纸预热方式。在检查双层上胶机的上胶辊时,除了找到设备上的缺陷,还找到了操作上的误区。因为原来上胶网纹辊的错误,导致纸板经常有起泡脱胶的现象,操作工人为了避免脱胶现象的发生,盲目地增加上胶量,使纸板的水分含量严重超标。这是完全是认识上的误区,可能有许多厂家会有这样的误区。在测量双层涂胶机两组上胶辊与压纸辊的过纸间隙时,发现两组上胶辊的过纸间隙明显比实际要求小了许多,过纸间隙过小是造成倒楞的主要原因。
根据以上发现的几点问题,首先提出对涂胶网纹辊进行改造,要求加工单位按我们的技术要求进行加工,并亲临加工单位监督加工质量。安装调试后,经生产证实由于网纹辊的改变,确实使上胶的效果明显不一样,上胶宽度基本控制在楞峰1毫米~1.5毫米之间,上胶量比原来减少一半还多,而且上胶涂布相当均匀。最后对热板上重力辊按要求进行了仔细的调整,再看生产出的纸板质量的情况,倒楞的现象没了,纸板的厚度提高到了7.7毫米,不但免去吹风的工序,而且纸板的硬度明显增强了,也不需要用重物堆压纸板了。
设备还是原来的设备,用的还是原来的纸,但是生产出的产品却完全不一样。事实证明,国产机器同样可以生产出一流产品。对设备的科学改造?精确的调整是保证产品质量和降低生产成本的重要因素。
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